渦街流量計的常見故障
渦街流量計主要用于測量工業(yè)管道中介質(zhì)流體的流量,如氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。通過在流體中布置三角形柱狀渦流發(fā)生器,從渦流發(fā)生器的兩側(cè)交替產(chǎn)生規(guī)則的渦流,稱為卡門渦流,渦流不對稱地布置在渦流發(fā)生器的下游。在實際使用過程中,渦街流量計也會出現(xiàn)故障。下面收集一些常見的故障問題,分析原因,提出解決方案。
存在的主要問題
自從這22套渦街流量計使用以來,壓縮空氣流量計出現(xiàn)了許多問題。主要是:①指令不允許長時間使用;②任何時候都沒有指令;③指示大幅度波動,無法讀數(shù);④指示不歸零;⑤小流量時無指示;⑧大流量顯示可以,小流量顯示不允許;⑦流量變化時,指示變化跟不上;⑧儀器K系數(shù)無法確定,很多數(shù)據(jù)不一致。
主要問題的分析與解決
這些問題的分析和解決花了將近半年的時間。由于問題的復雜性,液體流量計在設(shè)計安裝、參數(shù)設(shè)置、日常維護和運行環(huán)境等方面存在各種各樣的問題。很多問題是相互關(guān)聯(lián)的,有些問題的解決要等待某個流程操作時機,給問題的解決帶來了很大的困難。有些問題是由不同的原因引起的,有些原因與不同的問題有關(guān)。
總結(jié)這些問題的主要原因,主要涉及以下幾個方面:
(1)選型問題。一些渦街傳感器在口徑選擇時或設(shè)計選擇后,由于工藝條件的變化,選擇了更大的尺寸。在實際選擇時,應選擇盡可能小的口徑,以提高測量精度。這個原因主要和問題①、③、⑥有關(guān)。例如,渦街管道被設(shè)計為由幾個設(shè)備使用。由于部分工藝裝置有時不使用,當前實際使用流量下降,實際使用導致原設(shè)計選擇口徑過大,相當于提高了可測流量下限。工藝管道的指示在流量小的時候不能保證,但是在流量大的時候還是可以用的,因為太難改造了(有時候。工藝條件的改變只是暫時的)??梢越Y(jié)合參數(shù)的重新設(shè)置來提高指示的準確性。
(2)安裝問題。主要原因是傳感器前的直管段長度不夠,空氣流量計影響測量精度,主要與問題①有關(guān)。比如二回路FIC203傳感器前面的直管段就明顯不足。因為FIC203不用于測量,只用于控制,所以可以使用電流精度(相當于降級使用)。
(3)參數(shù)設(shè)置方向的原因。參數(shù)錯誤導致儀表指示錯誤。參數(shù)誤差使得二次儀表滿量程頻率計算錯誤,主要與問題①、③有關(guān)。相似的滿量程頻率使指示長期不準確,實際滿量程頻率計算出的滿量程頻率使指示大范圍波動,無法讀取,而數(shù)據(jù)中參數(shù)的不一致影響了參數(shù)的最終確定。最后通過重新校準和相互比較確定參數(shù),解決了這個問題。
(4)二次儀表故障。該部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線,量程設(shè)置有一些壞位,K系數(shù)設(shè)置有一些壞位,導致無法確定量程設(shè)置和K系數(shù)設(shè)置。這部分原因主要與問題①和②有關(guān)。通過修復相應的故障,問題得以解決。
(5)四路連線問題。在部分電路的表面上,電路連接很好。經(jīng)過仔細檢查,氣體流量計的一些接頭實際上是松動的,導致電路中斷。有些接頭雖然連接緊密,但由于二次線問題,緊固螺釘緊固在電線外皮上,也造成電路中斷。這部分原因主要和問題②有關(guān)。相應的線路問題都解決了,存在的問題也相應解決了。
(6)二次儀表與后續(xù)儀表之間的連接。二次儀表的mA輸出回路因后續(xù)儀表的問題或后續(xù)儀表的維護而中斷。對于這類二次儀表,這部分原因主要與問題②有關(guān)。尤其是后續(xù)的記錄儀,在記錄儀長期損壞無法修復的情況下,一定要注意短路二次儀表的輸出。
(7)由于二次儀表扁軸電纜故障,回路中一直沒有指示。由于長期運行和灰塵的影響,扁軸電纜出現(xiàn)故障。這個問題可以通過清潔或更換扁平軸線來解決。
(8)對于問題⑦,主要原因是二次儀表顯示表頭線圈固定螺絲松動,污水流量計導致表頭下沉,指針與外殼摩擦大,動作不靈。通過調(diào)整表頭并重新固定,可以相應地解決問題。
(9)使用環(huán)境問題。尤其是安裝在井下的傳感器部分,由于環(huán)境濕度大,電路板潮濕,主要與問題②和②有關(guān)。通過相應的技術(shù)改造措施,將部分環(huán)境濕度大的傳感器與轉(zhuǎn)換部分重新分離,改用分離的傳感器,改善了工作環(huán)境,該部分儀器近期運行良好。
(10)由于現(xiàn)場校準不良,或由于校準后實際情況的變化。由于現(xiàn)場振動和噪聲平衡和靈敏度調(diào)節(jié)不良?;蛘哂捎谡{(diào)整后運行一段時間后現(xiàn)場條件發(fā)生變化,導致指示問題,這部分原因主要與問題④和⑤有關(guān)。使用示波器,并根據(jù)工藝操作重新調(diào)整。
(11)之所以單獨提出問題⑧,是因為這個問題長期以來影響了問題的分析和解決。因為東方化工廠不具備K系數(shù)的標定條件,所以K系數(shù)只能根據(jù)廠家提供的資料。由于廠家自身的一些變化,提供的幾個資料K系數(shù)不一致,影響了問題的解決。通過尋找條件重新校準,或者通過反復修改比較,最終確定統(tǒng)一的儀器參數(shù)。
經(jīng)過一段時間的認真分析和總結(jié),渦街存在的問題已經(jīng)基本解決。目前,這部分儀器運行良好,基本滿足工廠工藝生產(chǎn)的需要。
總結(jié)
(1)由于K系數(shù)的確定在整個渦街過程中非常重要,K系數(shù)的準確與否直接影響到電路的準確性,儀器部件的更換和工藝管道的磨損都可能影響K系數(shù)。而東方化工廠缺乏標定的手段和能力,只能發(fā)標定。由于工藝操作的影響,從管道中清除渦街并送出需要5、6天,工藝難以滿足,因此K系數(shù)無法確定。今年通過流量計室的改造,雖然已經(jīng)滿足了小口徑渦街的校準條件,但是對于大口徑的渦街還是無能為力。今后應重視渦街的現(xiàn)場標定方法,使用標準頻率和便攜式超聲波流量計測量管道內(nèi)的瞬時流量和傳感器的脈沖輸出頻率,現(xiàn)場計算K系數(shù)。
(2)渦街流量計的探頭應定期清洗。檢查中發(fā)現(xiàn)個別探頭的檢測孔已被污物堵塞,甚至被塑料布包裹,影響了正常測量。
(3)定期檢查接地和屏蔽情況,排除外界干擾。有時指示問題是由干擾引起的。
(4)在潮濕的環(huán)境中安裝探頭。應定期干燥或防潮。因為探頭本身不防潮,受潮后會影響操作。
(5)儀器資料的管理應引起足夠的重視,以便于今后的工作。
渦街流量計傳感器從二次儀表接收12v直流電源,并使用壓電晶體元件檢測渦街分離頻率。安裝在圓筒內(nèi)部的探頭體感受到圓筒后部兩側(cè)渦流產(chǎn)生的壓力脈沖,嵌入探頭體內(nèi)的壓電晶體元件感受到這種應變力的作用產(chǎn)生交變電荷,經(jīng)傳感器處理后輸出一定幅度的脈沖信號給二次儀表。這種脈沖信號與通過管道的流量成正比,這種正比關(guān)系由傳感器的K系數(shù)決定,一般由廠家標定。K系數(shù)表示管道中每個流動單元傳感器發(fā)出的脈沖數(shù)。
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