堿性含鈾廢水的處理技術
鈾冶煉廢水主要來源于礦石開采和鈾加工,包括礦坑水、吸附尾液、樹脂洗滌水、沉淀母液等。根據(jù)浸出介質(zhì)的不同,可分為酸性廢水和堿性廢水。酸性廢水中不僅含有鈾、釷、鐳等放射性核素,還含有汞、鎘、砷、鉛、銅、鋅、錳等非放射性核素。由于碳酸鹽的選擇性溶解,鐵、鋁、鈦等在堿性廢水中幾乎不溶解,滲濾液中只含有少量的鉬酸鹽、硅酸鹽、釩酸鹽、磷酸鹽和碳酸鹽絡合物。放射性核素釷在堿浸過程中也不溶,而鐳溶解1.5% ~ 3.0%。因此,對于堿法浸出的鈾礦,廢水的主要污染物是放射性核素鈾和鐳。
某鈾礦采用堿浸工藝,現(xiàn)有工藝廢水主要由礦井水、吸附尾液、沉淀母液和樹脂洗滌水四部分組成。用軟錳礦處理廢水除鐳-三氯化鐵絮凝沉淀除鈾。由于負載樹脂被堿性氯化鈉溶液浸出,貧樹脂沒有轉(zhuǎn)化,導致廢水中Cl-濃度較高。廢水中CO32-和Cl-共存,現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)除鈾效果差,難以達標排放。經(jīng)過試驗研究,提出了石灰堿化—硫酸亞鐵中和—氯化鋇除鐳—堿水回收處理的工藝流程。
1.測試零件
1.1廢水的來源和成分
試驗廢水為某鈾礦山礦井水、吸附尾液、沉淀母液和載樹脂洗水的混合廢水。其主要組成如表1所示。
1.2測試方法
取0.5L廢水,加入50%石灰乳調(diào)節(jié)pH至12以上,過濾漿液,分析濾液中U和CO32-的質(zhì)量濃度;然后向濾液中加入硫酸亞鐵,攪拌2小時,再加入氯化鋇,繼續(xù)攪拌0.5小時。沉降澄清后,測量上清液中鈾的質(zhì)量濃度和放射性活度濃度。
1.3分析方法
釩酸銨滴定法測定常量鈾:2-(5-溴吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚分光光度法測定痕量鈾:氡射氣法測定鐳:EDTA標準溶液滴定法測定鈣:用標準鹽酸溶液滴定法測定CO32-。
2測試原則
堿性廢水的主要污染物是鈾和鐳。CO32-與UO22+ (k=2×1018)有很強的配位能力,生成的UO2(CO3)34-相對穩(wěn)定,使鈾很難被吸附載體去除。因此,首先應消除CO32-的配位作用,CO32-和HCO3-與Ca(OH)2定量轉(zhuǎn)化為OH-,生成CaCO3沉淀并除去。主要反應如下
硫酸亞鐵比硫酸鐵便宜,所以選擇它作為中和劑。Fe2+在空氣的作用下氧化水解生成Fe(OH)3沉淀,緩慢釋放酸中和多余的OH-,使廢水達到排放pH標準。生成的Fe(OH)3沉淀帶正電荷,對鈾酰絡合離子有很好的吸附作用,從而達到深度除鈾的目的。另外,硫酸亞鐵的加入補充了除鐳過程中所需的SO42-。主要反應是
加入氯化鋇與廢水中的SO2-4反應生成BaSO4沉淀。由于Ra2+和Ba2+離子半徑相近,在生成BaSO4沉淀的過程中,Ra2+進入晶格形成Ba(Ra)SO4共沉淀物。主要反應是
3.測試結(jié)果和討論
3.1石灰用量對CO32-去除的影響
加入不同量的石灰去除廢水中的CO32-,測定濾液中U、CO32-和Ca2+的質(zhì)量濃度,測試結(jié)果見表2。
從表2可以看出,用石灰去除CO32-時,生成CaCO3沉淀,將大部分鈾帶下來,減輕了后續(xù)工藝深度除鈾的負擔。以ρ(CO32-)低于20mg/L為最小投加量,確定Ca(OH)2的最小投加量為化學計量的1.1倍。
3.2硫酸亞鐵用量對除鈾的影響
石灰的量是化學計量的1.1倍。加入不同量的FeSO4 7H2O進行中和試驗,測定上清液pH和鈾濃度。測試結(jié)果如表3所示。
實驗結(jié)果表明,隨著FeSO4 7h2o用量的增加,鈾濃度逐漸降低。當FeSO4 7h2o投加量達到2.0g/L時,鈾濃度小于0.05mg/L,符合廢水排放標準??紤]到排放廢水的pH值要求,F(xiàn)eSO4 7H2O的質(zhì)量濃度應大于5.0g/L
3.3氯化鋇用量對除鐳效果的影響
硫酸亞鐵中和廢水使pH降低到8左右,然后加入不同量的氯化鋇攪拌,分析濾液的鐳活度濃度。測試結(jié)果如表4所示??梢钥闯觯S著鋇鹽用量的增加,廢水的鐳活度濃度逐漸降低,當其質(zhì)量濃度達到60mg/L時,廢水的鐳活度濃度可降至0.65 Bq/L,因此,采用石灰堿化-硫酸亞鐵中和-氯化鋇除鐳工藝處理廢水,氯化鋇的質(zhì)量濃度為60mg/L,處理后的廢水可以達到排放標準。
3.4廢水處理驗證試驗
對廢水處理效果進行了綜合驗證試驗。試驗條件為:Ca(OH)2的用量為化學計量的1.1倍,F(xiàn)eSO4 7H2O的質(zhì)量濃度為2.0g/L,氯化鋇的質(zhì)量濃度為60mg/L,試驗結(jié)果見表5。
廢水處理平行試驗結(jié)果表明,處理后的廢水中鈾的質(zhì)量濃度小于0.05mg/L,鐳的平均活度濃度為0.48Bq/L,均低于廢水排放標準。
3.5廢渣循環(huán)減容試驗
硫酸亞鐵中和產(chǎn)生的污泥體積比較大,主要是污泥含水量過高。污水殘渣的含水量由空隙水、表面吸附水、毛細水和內(nèi)部水四部分組成,其中空隙水約占70%。顯然,減少污泥體積主要是為了除去空隙水。向石灰堿化后的濾液中加入硫酸亞鐵和氯化鋇,攪拌,然后靜置約22小時,測量漿液體積,倒出上清液,完成一個循環(huán)。在下一循環(huán)中,將石灰堿化濾液加入到上一循環(huán)得到的漿液中,重復上述操作過程。測試結(jié)果如表6所示。
表6結(jié)果表明,采用污泥循環(huán)的方法,污泥之間的空隙水不斷被排除,顯著減少了污泥的體積,加快了污泥的沉降速度,有利于過濾操作和池排。7次循環(huán)后污泥產(chǎn)量為5.7 g/L,之后循環(huán)廢水pH值下降,可以考慮減少FeSO4 7H2O的用量,以節(jié)約廢水處理成本。
4.結(jié)論
1)石灰堿化-硫酸亞鐵中和深度除鈾-氯化鋇除鐳-污泥循環(huán)減容工藝可將廢水中鈾濃度降至0.05mg/L以下,鐳活度濃度降至1.0Bq/L以下,處理后的廢水可達標排放。
2)依次使用石灰、硫酸亞鐵和氯化鋇三種沉淀劑,其中石灰堿化去除大部分鈾,而硫酸亞鐵具有中和、深度除鈾、補充除鐳所需的SO42-和抑制沉淀物回溶四種作用,因此堿性含鈾廢水的處理效果最好。
3)漿液循環(huán)運行可以改善污泥的過濾和沉降性能,提高工藝設備的處理能力。(資料來源:核工業(yè)北京化工冶金研究院、Xi安CNNC藍天鈾業(yè)有限公司)
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