含氰廢水的組合處理工藝
氰化物是指帶有氰基(CN)的化合物。常見的氰化物有氰化鉀和氰化鈉,毒性很大。如果管理不當,泄漏到水體中會形成含氰廢水,同樣有毒,難以降解。常規(guī)的物化和生化處理工藝不能去除水中的氰化物。為降低含氰廢水的毒性,達到國家標準排放,可采用絮凝絡合+氯堿法的組合工藝。處理后含氰廢水毒性大大降低,達到國家污水綜合排放標準三級標準。
1.工藝流程和技術(shù)原理
含氰廢水來自某物流公司氰化物泄漏,主要成分為氰化鈉,導致周邊污水管網(wǎng)和雨水管網(wǎng)氰化物超標,濃度在10-50m g/l之間,為積極應對,采用碳鋼處理裝置將管網(wǎng)中的污水引至反應裝置。根據(jù)工藝要求,在絮凝階段加入硫酸亞鐵,攪拌15分鐘后進入沉淀池,沉淀時間為2h。沉淀池出水進入氯堿工藝一級氧化,加入氫氧化鈉和次氯酸鈉30min,二級氧化加入硫酸和次氯酸鈉30min。氧化后的出水可達到標準要求。流程如圖1所示。
1.1絮凝和絡合過程
CN-能與各種金屬離子形成穩(wěn)定的絡合物。大多數(shù)復合物是無毒的。根據(jù)這一性質(zhì),F(xiàn)e2+與CN-形成[Fe(CN)6]4-,然后與金屬離子沉淀處理含氰廢水。因此,選擇便宜的硫酸亞鐵FeSO4 & # 82267H2O是絡合劑,與CN-反應生成鐵藍{Fe2[Fe(CN)6]4-,Ksp=10-35}沉淀。經(jīng)過絮凝和絡合反應,氰化物和亞鐵鹽沉淀出來,降低了廢水的毒性。
將含氰廢水提升至絮凝池,在絮凝管中設(shè)置攪拌器,向絮凝管中加入硫酸亞鐵,硫酸亞鐵與含氰廢水形成絡合物,生成大量絮體,進入沉淀池,絮體沉入池底,上清液進入后續(xù)處理工序。
1.2氯堿工藝
氯堿氧化法分為兩步:
第一步,CN被氧化成氰酸鹽。在pH 10 ~ 11的條件下,反應速度較快,反應時間為15 ~ 30 min。反應方程式是:
在第二步中,氰酸鹽進一步氧化成N2和CO2。當pH值為8 ~ 8.5時,氰酸酯的完全氧化更有效,反應時間為30 ~ 40 min。反應方程式是:
反應裝置采用多級攪拌。在第一次反應中,加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH值至合理范圍,加入次氯酸鈉,經(jīng)過多級攪拌,氧化劑與含氰廢水充分接觸;第二階段反應,加入硫酸調(diào)節(jié)pH值至合理范圍,加入次氯酸鈉徹底氧化氰化物,出水達到國家標準。
2.工程設(shè)計和技術(shù)參數(shù)
2.1絮凝和絡合反應裝置
含氰廢水進入絮凝池,投加硫酸亞鐵,pH值控制在6-7之間。反應后,混合溶液自流入斜板沉淀池。沉淀池底部設(shè)有儲泥斗和排泥口,產(chǎn)生的污泥定期送有資質(zhì)的單位處理。
主要設(shè)備和構(gòu)筑物參數(shù)見表1、圖2和圖3,運行參數(shù)控制見表2。
2.2氯堿反應裝置
氯堿法利用次氯酸鈉的強氧化性,將CN氧化成N2和CO2。為了測量溶液中的氧化能力,通過使用氧化還原電位作為參數(shù)控制指標,將ORP計與次氯酸鈉的計量泵相連。當ORP值小于設(shè)定值中的較小值時,加藥泵啟動;當ORP值大于設(shè)定的較大值時,加藥泵停止加藥。設(shè)備性能參數(shù)見表3。
因為上一工序較好的反應pH值是酸性的,所以本工序段二次反應較好的pH值也是不同的。因此,在反應裝置中設(shè)置pH控制器,配合加酸或加堿的計量泵,將pH值控制在合理的范圍內(nèi)。運行過程參數(shù)控制見表4。
3.運營效果分析
經(jīng)過三個月的運行,該廠累計處理水量近30萬噸,期間水質(zhì)波動較大。當來水中氰化物濃度較低時,各工藝段的用量較小;當進水氰化物濃度較高時,第一工藝階段硫酸亞鐵用量較大,氯堿工藝用量相對穩(wěn)定。取進水氰化物濃度高的數(shù)據(jù),分析處理效果。結(jié)果如表5所示。
對于高濃度含氰廢水,經(jīng)過第一工藝階段的絮凝絡合反應后,氰化物濃度大大降低,滿足氯堿工藝對進水的要求。氯堿工藝二次氧化反應后,出水穩(wěn)定在0.4mg/L以下,符合排放標準。(來源:天津清碩環(huán)保工程有限公司、天津市東麗區(qū)環(huán)保局)
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