太陽能光伏制造廢水除氟脫氮處理技術(shù)
由于晶體硅太陽能電池板生產(chǎn)中大量使用氫氟酸、硝酸等化學(xué)品,產(chǎn)生高濃度含氟含氮生產(chǎn)廢水。絮凝沉淀是去除廢水中氟化物的常用方法,協(xié)同反硝化是降低氮的方法。江蘇省某硅太陽能電池板制造企業(yè)采用兩級絮凝沉淀+反硝化+A/O工藝去除生產(chǎn)廢水中的氟和氮。根據(jù)中試監(jiān)測結(jié)果,生產(chǎn)廢水中氟化物、總氮、硝酸鹽氮和氨氮的去除率分別為99.6%、96.8%、98.3%和66.7%。以該企業(yè)為例,介紹了其生產(chǎn)廢水的脫氟脫氮工藝及其運行監(jiān)測效果。
1.廢水的來源和特性
江蘇省某光伏企業(yè)主要從事太陽能級和電子級多晶硅片和單晶硅片的研發(fā)和生產(chǎn),以及太陽能電池和組件的研發(fā)。該企業(yè)硅片生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含氟含氮廢水主要來自硅片酸洗、攻絲、鉸孔、清洗等工序。
2.廢水質(zhì)量
2.1廢水的數(shù)量和質(zhì)量
根據(jù)企業(yè)自檢和多次采樣的檢測結(jié)果,各工段生產(chǎn)廢水的數(shù)量和水質(zhì)見表1。
注:含酸廢水主要來自高濃度酸洗工序,高氟廢水來自挖、鉸、酸洗工序,低氟廢水主要來自水洗、酸洗工序。
2.2設(shè)計排放要求
企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)廠內(nèi)預(yù)處理后,接入?yún)^(qū)域市政污水管網(wǎng),送污水處理廠集中處理。生產(chǎn)廢水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB30484-2013《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。詳情見表2。
3.廢水處理過程
3.1廢水處理工藝
3.2工藝流程描述
除氟
(1)調(diào)節(jié)池
含酸廢水、高氟廢水和低氟廢水排入調(diào)節(jié)池,平均停留時間約9小時。調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后,由調(diào)節(jié)池泵入一級脫氟反應(yīng)池。
(2)一級脫氟反應(yīng)池和一級脫氟沉淀池
在一級脫氟反應(yīng)池中加入石灰乳液,通過pH計控制石灰投加系統(tǒng)的啟停,廢水中的氟與石灰反應(yīng)生成氟化鈣。待池內(nèi)pH值穩(wěn)定后,加入PAM絮凝廢水中的懸浮物。反應(yīng)池底部裝有攪拌器,以避免池底沉淀。
一級脫氟反應(yīng)池的出水自流進(jìn)入一級脫氟沉淀池,廢水中的懸浮物在重力作用下緩慢沉降。上清液自流進(jìn)入二級除氟系統(tǒng),污泥排入物化污泥池。
(3)二級脫氟反應(yīng)池和二級脫氟沉淀池
向二級脫氟反應(yīng)池中加入氯化鈣溶液,用pH計監(jiān)測池中的pH值,廢水中的氟與加入的氯化鈣反應(yīng)生成氟化鈣。待罐內(nèi)pH值穩(wěn)定后,依次加入聚合硫酸鐵和PAM。反應(yīng)池底部裝有攪拌器,以避免池底沉淀。
二級脫氟反應(yīng)池的出水自流進(jìn)入二級脫氟沉淀池,廢水中的懸浮物在重力作用下緩慢沉降。上清液自流進(jìn)入反硝化裝置,污泥排入物化污泥池。
脫氮作用
廢水中氮的主要形式是硝態(tài)氮。企業(yè)采用高效反硝化菌和高效反應(yīng)器,以甲醇和營養(yǎng)物質(zhì)為主要反硝化電子供體,通過反硝化微生物將硝酸鹽氮還原為氮氣,從而達(dá)到反硝化的目的。
反硝化菌是化能異養(yǎng)菌,一般反硝化方程式為:
反硝化速率的決定因素是反硝化細(xì)菌的活性和數(shù)量。企業(yè)采用的高效生物脫氮技術(shù)中的細(xì)菌比活性高達(dá)1.6gNO-3—N/gVSS.d,反硝化菌濃度可達(dá)17g/L,細(xì)菌的活性和數(shù)量是傳統(tǒng)脫氮技術(shù)的5 ~ 10倍。
企業(yè)采用的高效生物脫氮反應(yīng)器內(nèi)置特殊的三相分離器模塊,具有良好的氣液分離效果和傳質(zhì)效果,能有效形成反硝化顆粒污泥,提高反應(yīng)器的污泥濃度,從而提高整體處理負(fù)荷。(1)高效脫氮進(jìn)水箱
高效反硝化池的主要作用是調(diào)節(jié)廢水的pH、溫度、營養(yǎng)物質(zhì)和C/N比,以適應(yīng)高效生物反硝化反應(yīng)器的正常運行。通過加入H2SO4調(diào)節(jié)pH值,通過蒸汽調(diào)節(jié)溫度。甲醇和營養(yǎng)鹽作為碳源也加入到進(jìn)水箱中。設(shè)置潛水?dāng)嚢杵鲗U水進(jìn)行攪拌,起到防止固體沉淀和攪拌均勻的作用。高效脫氮進(jìn)料泵將水箱出水輸送至高效生物脫氮反應(yīng)器。
(2)高效脫氮反應(yīng)器
來自高效脫氮池的廢水通過提升泵提升到高效脫氮反應(yīng)器中,廢水中的硝態(tài)氮被還原成氮氣排出,從而達(dá)到脫氮的目的。
3.2.3音頻/視頻系統(tǒng)
企業(yè)內(nèi)設(shè)置A/O系統(tǒng),以保證高效脫氮系統(tǒng)啟動和檢修時,污水設(shè)施的排放能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
高效反硝化反應(yīng)器出水自流入缺氧池,利用廢水中的有機成分作為碳源,將混合溶液中的硝基氮還原為氮氣。好氧池去除污水中的COD,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮。好氧池出水自流進(jìn)入二沉池,在重力作用下,實現(xiàn)泥水分離。二沉池入口底部設(shè)置泥斗,用刮泥機進(jìn)行機械清泥。
二沉池出水流入組合氣浮,氣浮出水達(dá)標(biāo)排放,污泥通過氣浮污泥泵排入現(xiàn)有生化污泥池。
污泥處理裝置
污水處理設(shè)施產(chǎn)生的物化污泥主要為含氟污泥,采用板框脫水機脫水后外運處置,生化污泥采用螺旋鉆脫水后外運處置。
4.結(jié)構(gòu)設(shè)計
企業(yè)污水處理設(shè)施和構(gòu)筑物的設(shè)計參數(shù)見表3。
5.操作狀態(tài)
該企業(yè)的廢水處理設(shè)施已經(jīng)過試點測試。根據(jù)中試報告,各處理單元出水濃度和主要污染物去除率統(tǒng)計結(jié)果見表4。
6.結(jié)論
中試期間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,企業(yè)高氟高氮廢水經(jīng)高效脫氮反應(yīng)器處理后,處理效果良好。該系統(tǒng)對氟化物、總氮、硝酸鹽氮和氨氮的總?cè)コ史謩e為99.6%、96.8%、98.3%和66.7%,各項污染物的濃度均能滿足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表2中間接排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。(來源:江蘇智環(huán)科技有限公司)
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