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三相離心機在重污油脫水中的應(yīng)用

2022-03-26 13:58:13 合肥鴻昇自動化科技有限公司 閱讀

近年來,各大煉油廠油品變質(zhì)趨勢明顯,重污油總量逐年增加。對于這些重污油,常規(guī)的加熱脫水幾乎無效,脫水極其困難,出口污油含水量長期高于35%(回收要求小于等于5%),無法回收,導(dǎo)致污油長期高庫存。為了提高污油脫水效率,解決污油回收問題,減少污油庫存,我們嘗試增加一套污油脫水裝置(三相分離裝置),將油、水、泥分離。

1.工廠流程簡介

1.1裝置的基本原理

污油主要是指從排水隔油池表面回收的污油,主要由油相、水相和固相組成。油相的主要成分是油、石油蠟、瀝青質(zhì)等各生產(chǎn)裝置清洗脫水后的粉塵雜質(zhì),成分復(fù)雜且不穩(wěn)定。通常,水相以水包油或油包水的形式出現(xiàn),并且由于嚴重的乳化作用而難以自行除去。一般固相在各設(shè)備排出污油時與污水充分混合、混合,然后被油相電離、吸附。吸附后結(jié)塊的比重接近1,靠自然重力很難去除。

三相分離裝置主要由三部分組成:加藥部分、三相離心機和成品油輸送。核心部分是轉(zhuǎn)速為3500 r/h的三相離心機,原料污油經(jīng)過加藥和加熱后,高速進入三相離心機的轉(zhuǎn)鼓。在強大的離心力作用下,比重不同的介質(zhì)在離心機內(nèi)分層,通過相應(yīng)的出口排出,從而達到分離油、水、固三相的目的。

加藥部分的作用是添加破乳劑、絮凝劑和加熱原料油。原油加入破乳劑后加熱。在破乳劑的作用下,通過改變?nèi)榛徒缑娴臉O性,加速了微小油粒的聚集,水包油和油包水大大減少,有助于加速各液相之間的分層,疏通界面。絮凝劑主要是利用高分子有機絮凝劑在液相中形成網(wǎng)狀捕集器,通過粘附和聚集,加速污油中固體顆粒的聚集,形成更大的凝塊,加速沉降。

1.2裝置的工藝流程

圖一。

1.3設(shè)備設(shè)計參數(shù)

主要原材料

各煉油裝置排放的污水(含油污水、堿性污水、地面污水)由污水處理系統(tǒng)各工藝段分離收集。

輔助試劑

由于重污染油成分復(fù)雜,含有大量活性成分,用一般的物理方法很難將油與水分離。因此,在污油進入離心機之前,我們加入破乳劑和絮凝劑來提高污油的脫水效率。

主要設(shè)計指標

污油脫水裝置原料控制指標:

60-80重量%的油、20-40重量%的水和1-5重量%的固體。

處理能力:≦5m3/h

污油脫水裝置產(chǎn)品控制指標:

油相:水≤2%(重量),固體< 1%(重量),一般固體

水相:平均含油量

固相:平均含油量

2.系統(tǒng)操作和調(diào)整

2.1運行狀態(tài)

在三相分離裝置運行初期,根據(jù)離心機廠家提供的相關(guān)數(shù)據(jù)和藥劑試運行情況,我們先后對三相離心機的運行穩(wěn)定性、處理能力和藥劑配比效果進行了檢查。

在試運行初期,我們在供應(yīng)商的指導(dǎo)下,使三相離心機在3、4、5m3/h三種處理負荷下連續(xù)運行,基本滿足離心機處理能力要求,但產(chǎn)品質(zhì)量達不到預(yù)定要求。

為了驗證三相離心機的固相處理能力,我們將離心機的進料改為罐底油泥,固相油泥呈深灰黑色,連續(xù)排泥,泥餅干燥,可堆可不流,含水率明顯低于原設(shè)計,泥餅質(zhì)量基本達到預(yù)期要求。

2.2試劑比例

根據(jù)供應(yīng)商的建議和我們對絮凝劑和破乳劑的實驗室測試結(jié)果,我們比較了不同濃度的試劑配置的操作。其中破乳劑用量為0ppm、500ppm、3000ppm、6,000 ppm,絮凝劑用量為0 ppm、100ppm、200ppm、400ppm,并對上述兩種藥劑進行了不同濃度的交叉試驗。從結(jié)果來看,破乳劑和絮凝劑對分離效果沒有明顯影響(見下表)。

經(jīng)過一段時間的探索和驗證,我們發(fā)現(xiàn)原料的含水量對出口污油的含水量有比較顯著的影響。為了穩(wěn)定原料性質(zhì),減小含水量的變化范圍,我們延長了原料油的沉降脫水時間,初始重污油經(jīng)沉降脫水后進入第二原料罐作為三相分離的原料。從運行效果來看,該工藝有效保證了三相分離裝置中原料含水量的穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率大大提高。

2.3系統(tǒng)改進

運行初期,離心機處理量為5m3/h時,離心機軸端有泄漏。經(jīng)分析,軸端泄漏的主要原因是原設(shè)計的出液管道直徑過小,液體流動不暢。針對這種情況,我們對離心機出液管進行了加厚處理,改造后軸端無泄漏。

三相分離系統(tǒng)投運后,我們發(fā)現(xiàn)三相離心機的PLC控制系統(tǒng)可能由于加藥系統(tǒng)等原因停止進料,蒸汽加熱采用手動控制,難以保證及時切斷。為了保證生產(chǎn)安全,我們在蒸汽加熱系統(tǒng)中增加了一個自動切斷閥,與三相離心機的PLC控制系統(tǒng)聯(lián)鎖。

3.產(chǎn)品質(zhì)量

經(jīng)過一段時間的試運行調(diào)整,重污油產(chǎn)品質(zhì)量如下:

從以上運行結(jié)果來看,試運行期間三相分離裝置的油、水、渣相主要有以下特點:

油相:油的含水量合格(油的約定含水量

水相:出水含油量與預(yù)期效果差距較大,高于協(xié)議要求

固相:根據(jù)分析數(shù)據(jù),含水量優(yōu)于協(xié)議(協(xié)議要求平均含水量60 ~ 65%),固相渣足夠干燥,滿足生產(chǎn)要求。

4.摘要

4.1成功經(jīng)驗

a、離心法可以大大提高重污油的脫水效率,三相離心機的成功應(yīng)用,可以將污油中的水和固相一次性去除,大大提高了效率;

B.原材料的預(yù)處理非常重要。三相離心機對原料的含水量非常敏感,特別是當(dāng)原料油含水量≥45%時,成品污油的含水量會大大增加,重污油應(yīng)進行適當(dāng)?shù)念A(yù)處理。

C.管理好成品油流向也很重要。因為三相離心機出來的油含水量可能不合格,所以不同含水量的污油在罐內(nèi)暫存時要區(qū)別對待。

4.2缺點和改進方向

A.工藝設(shè)計需要進一步優(yōu)化。由于重污油性質(zhì)不穩(wěn)定,含水量變化范圍大,很難滿足三相離心機的入口要求。雖然對部分工藝進行了調(diào)整,但仍存在脫水效率低、操作困難的問題。

B.加藥后重污油在三相離心機中停留時間太短,沒有足夠的混合和反應(yīng)時間,導(dǎo)致效率低,加藥效果不明顯;

C.原料中固體有機物含量低,鹽度高,導(dǎo)致泥餅含水量低,自潤滑性差,流動性差,在一定程度上增加了離心機的螺旋負荷;

D.在分析過程中,我們發(fā)現(xiàn)原料污油經(jīng)過配料、加熱和離心后,上層污油和下層清水之間存在夾層。夾層外觀類似浮渣,由微顆粒重油顆?;蚱渌麘腋☆w粒和間隙水組成。夾層的厚度隨污油的質(zhì)量而變化,體積一般在10%-30%之間。三相離心機處理的污油也有夾層,但夾層厚度明顯變窄。由于層間介質(zhì)比重非常接近1,又由于間隙水的存在,我們認為這是造成污油自然脫水困難的主要因素。三相離心后污油間隙層變窄是由于大量間隙轉(zhuǎn)移到水相,這是三相離心出水中含油量高的主要原因。(來源:中海油東方石化有限公司)


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