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煤液化污水處理苯酚回收裝置

1.設(shè)備概述

苯酚回收裝置是神華煤直接液化的配套子項(xiàng)目。主要處理來(lái)自污水汽提裝置的含酚和氨的凈化水,并將回收的氨水送回汽提裝置。脫酚后的稀酚水和氨水一部分送至加氫穩(wěn)定單元回用,另一部分廢水可進(jìn)入生化處理單元進(jìn)一步處理,同時(shí)可得到粗酚(苯酚及同系物≥83%w)。

該裝置設(shè)計(jì)為單系列,總生產(chǎn)能力為含酚污水處理93噸/小時(shí),脫酚凈化水排放92.7噸/小時(shí)。該裝置操作靈活,較大設(shè)計(jì)能力為正常設(shè)計(jì)能力的110%。粗酚年產(chǎn)量為3645噸。設(shè)計(jì)年運(yùn)行時(shí)間為7440小時(shí)。

2.設(shè)備的工藝特性

苯酚回收單元采用溶劑萃取原理脫酚,溶劑萃取是從高濃度含酚污水中回收苯酚的主要方法,從而脫酚。在萃取技術(shù)方面,萃取脫酚常用的溶劑有苯、重苯、輕油、重溶劑油、二異丙醚(DIPE)、磷酸三丁酯(TBP)、甲基異丁基酮(MIBK)等。我選擇二異丙醚作為單元萃取劑。DIPE萃取脫酚技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中。DIPE工程應(yīng)用成熟、可靠、穩(wěn)定,蒸汽消耗低。苯酚回收裝置的工藝流程分為五個(gè)部分,即萃取、溶劑和脫氨、溶劑回收、廢液系統(tǒng)和溶劑儲(chǔ)存。

3.過(guò)程的基本原理

含酚污水進(jìn)入旋轉(zhuǎn)萃取塔的上部,與從塔下部注入的二異丙醚逆流接觸。利用酚在萃取劑和水中溶解度的差異,通過(guò)液-液傳質(zhì)傳遞溶質(zhì),萃取酚水中所含的酚,達(dá)到組分分離的目的。提取過(guò)程包括以下三個(gè)步驟:

(1)含酚污水(原料液)和二異丙醚(萃取劑)充分混合接觸,完成溶質(zhì)傳質(zhì)過(guò)程;

(2)含溶劑的凈化廢水(萃余相)和萃取物(萃取相)的分離過(guò)程;

(3)從萃取相和萃余相中回收萃取劑的過(guò)程通常通過(guò)蒸餾來(lái)回收。

該裝置屬于水-苯酚-二異丙醚體系,二異丙醚與酚水的體積比一般控制在1: 7。該體系的分配系數(shù)在PH 5-8時(shí)保持不變,達(dá)到8.5后開始急劇下降。水在二異丙醚中的溶解度為0.55%;二異丙醚在水中的溶解度為0.85%(25℃)。

4.脫酚純化水出水超標(biāo)影響因素分析

4.1萃取溫度、PH值、萃取塔轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)數(shù)和萃取停留時(shí)間的影響

裝置運(yùn)行過(guò)程中,萃取溫度在40-45℃范圍內(nèi),符合二異丙醚較好的萃取溫度指標(biāo)。稍高的溫度有利于萃取,有利于萃取劑與水的分離,也可以加速水和油的傳質(zhì)過(guò)程。但溫度過(guò)高,萃取劑在水中的溶解度會(huì)增加,隨水損失也會(huì)增加,影響脫酚效率。pH值,很難達(dá)到PH

4.2萃取劑純度的影響

該裝置萃取劑在運(yùn)行中反復(fù)循環(huán)使用,萃取劑回收主要在酚塔和水塔中。根據(jù)長(zhǎng)期運(yùn)行情況,常壓下在水塔的共沸溫度下(61.4℃,共沸物由3.6%的水和96.4%的二異丙醚組成)分離二異丙醚和水是合適的。通過(guò)調(diào)節(jié)回流比、回流溫度和塔頂調(diào)節(jié)閥的開度,將塔頂溫度調(diào)節(jié)到58 ~ 63℃左右,回收的乙醚純度明顯提高。苯酚塔主要用于從萃取液中蒸餾和回收乙醚。通過(guò)調(diào)整塔頂回流或改變苯酚塔進(jìn)料口進(jìn)料,增加汽提塔盤,降低循環(huán)溶劑中的苯酚含量,提高回收溶劑的純度。根據(jù)長(zhǎng)期運(yùn)行情況,當(dāng)苯酚塔頂溫度超過(guò)70℃時(shí),再生溶劑中苯酚含量明顯加重,再生溶劑乙醚的純度甚至低于87%(見表1)。因此,合理地控制酚塔頂溫度在65-68℃左右,對(duì)控制再生溶劑的純度有明顯的效果。

根據(jù)表1中的數(shù)據(jù),調(diào)整工況后,從水塔頂部冷凝下來(lái)的水蒸氣明顯減少,苯酚塔回收的萃取劑中苯酚含量也大大降低,萃取劑的純度明顯提高。

4.3提取率的影響

二異丙醚與酚水的體積比是影響脫酚效果的重要因素。萃取效果取決于溶劑與含酚廢水的體積比,一般控制在1: 7。當(dāng)然也與含酚廢水中單元酚和多元酚的含量有關(guān)。運(yùn)行中,當(dāng)出水揮發(fā)酚含量超標(biāo)時(shí),一般增加乙醚注入量,乙醚與水的比例有時(shí)達(dá)到1:5(設(shè)計(jì)1: 7-1: 10)。根據(jù)運(yùn)行情況,當(dāng)乙醚注入量過(guò)大時(shí),不能有效保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),乙醚純度也降低。乙醚比例超過(guò)設(shè)計(jì)值,說(shuō)明酚塔超負(fù)荷,操作不穩(wěn)定,塔頂二異丙醚純度降低,溶劑再生效果差,形成惡性循環(huán)。因此,合理控制乙醚水的萃取比是影響脫酚的重要因素。

4.4含酚污水對(duì)石油的影響

含酚污水中的油也是導(dǎo)致苯酚含量超標(biāo)的原因之一。由于萃取劑和油類物質(zhì)極易互溶,當(dāng)油類物質(zhì)溶解到萃取劑中時(shí),會(huì)污染萃取劑,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)乳化現(xiàn)象。在相同的萃取比下,萃取劑的實(shí)際用量會(huì)減少,影響萃取效率。為了解決含酚污水中的油問(wèn)題,在上游裝置中加入破乳劑強(qiáng)化除油。雖然采取了一系列措施,但效果并不理想。目前唯一的辦法就是提高原水箱液位加強(qiáng)除油,用除油器除油,保證含油量在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。

5.循環(huán)溶劑損耗的原因分析及解決方法

二異丙醚是苯酚回收裝置的循環(huán)溶劑。在裝置運(yùn)行期間,循環(huán)溶劑的損失很大且難以控制。2015年初,針對(duì)循環(huán)溶劑大量流失的現(xiàn)象,中心管理人員分析總結(jié)了幾種解決方案,大大提高了循環(huán)溶劑的回收率,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

(1)我單位苯酚回收裝置設(shè)計(jì)了一套水塔側(cè)線抽氨。從長(zhǎng)期運(yùn)行效果來(lái)看,當(dāng)蒸汽波動(dòng)和進(jìn)料量波動(dòng)較大時(shí),水塔容易被淹沒(méi),造成中部溫度頻繁波動(dòng)。從中部側(cè)線抽出的介質(zhì)中乙醚含量很高,通過(guò)冷卻器進(jìn)入氨罐,導(dǎo)致氨罐中有大量乙醚。因此,應(yīng)合理控制氨罐的液位,必要時(shí)可安裝界位儀,定期回收氨罐中的乙醚。當(dāng)氨罐液位較低時(shí),輸送工藝應(yīng)改為旋轉(zhuǎn)萃取塔,萃取后可回收溶劑。同時(shí),合理控制水塔側(cè)線閥位開度在20-40%范圍內(nèi),特別是在水塔滿水波動(dòng)的情況下,及時(shí)調(diào)整,防止大部分乙醚蒸汽通過(guò)側(cè)線進(jìn)入氨罐。

(2)裝置運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)分析粗酚產(chǎn)品純度,發(fā)現(xiàn)二異丙醚含量超標(biāo)。二異丙醚的含量決定了溶劑損失的量。為了減少二異丙醚的損失,必須優(yōu)化工藝操作,嚴(yán)格控制酚塔溫度和壓力在指標(biāo)范圍內(nèi)。運(yùn)行表明,當(dāng)酚塔中部溫度控制在80℃左右,底部溫度控制在195℃左右時(shí),粗酚中二異丙醚的含量明顯降低。同時(shí),在操作中,可選擇上進(jìn)料口增加精餾段的塔板數(shù),既保證了粗酚產(chǎn)品的純度,又減少了乙醚的損失,還提高了循環(huán)溶劑的質(zhì)量。

(3)乙醚通氣冷卻器與所有與乙醚相關(guān)的苯酚回收設(shè)備相連,是后期冷卻乙醚蒸汽的設(shè)備。冷卻后的液相進(jìn)入溶劑循環(huán)罐,剩余的不凝性氣體通過(guò)乙醚通氣冷卻器頂部的呼吸閥排入大氣。但在長(zhǎng)期的生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),乙醚呼吸冷卻器的氣液相線容易堵塞,造成系統(tǒng)壓力升高,裝置波動(dòng)大,降低了乙醚蒸汽的回收和冷卻效果,導(dǎo)致乙醚浪費(fèi)。通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出技術(shù)改造,在乙醚呼吸氣冷卻器氣相管線中增加蒸汽吹掃管線和檢查排水,定期檢查管線是否堵塞并進(jìn)行蒸汽吹掃,溶解管線中的晶體和煤粉雜質(zhì),確保乙醚呼吸管線暢通,更好地回收乙醚,保護(hù)環(huán)境。

6.結(jié)論

隨著我國(guó)工業(yè)化的不斷推進(jìn),煤化工也在蓬勃發(fā)展,與此同時(shí),工業(yè)廢水的處理也備受關(guān)注。苯酚回收作為煤液化污水處理的子項(xiàng)目,解決了生產(chǎn)中的各種問(wèn)題,達(dá)到了脫酚凈化水的排放標(biāo)準(zhǔn),不僅為下一步的生化處理奠定了基礎(chǔ),也為污水零排放做出了貢獻(xiàn)。(來(lái)源:中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司)


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