石化廢水反滲透濃水回用技術(shù)
污水深度處理和回用是解決我國(guó)水資源短缺的有效方法。特別是對(duì)于用水量較大的石化企業(yè),反滲透(RO)技術(shù)具有水質(zhì)高、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),已成為污水回用的主流技術(shù)。然而,RO不可避免地會(huì)產(chǎn)生濃水,其污染物濃度是進(jìn)水的數(shù)倍,含有大量的鹽分和難降解有機(jī)物,成為RO技術(shù)發(fā)展面臨的瓶頸和難題。RO濃水的排放造成了水資源的極大浪費(fèi),因此RO濃水的回收利用具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,可以替代原水用于其他生產(chǎn)系統(tǒng),既提高了廢水的重復(fù)利用率,又起到了節(jié)約水資源和保護(hù)環(huán)境的作用。
本研究采用雙層濾料濾池+超濾+一級(jí)反滲透的工藝對(duì)山東某石化廠的生化廢水進(jìn)行了深度處理。濃水采用臭氧高級(jí)氧化+RO工藝處理,處理后的產(chǎn)水回用至超濾水箱,達(dá)到循環(huán)利用、節(jié)約用水的目的。連續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后,考察處理效果,分析系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和成本。
1.濃水處理工藝的可行性
1.1反滲透濃水質(zhì)量
山東某石化廠生化出水深度處理工藝為生化出水→雙層濾料濾池→超濾→一級(jí)反滲透。公司一級(jí)RO濃水水質(zhì):pH 8.30,堿度11.05mmol/L,總硬度325mg/L,濁度1.6NTU,氯離子1300mg/L,電導(dǎo)率5660μS/cm,COD 86 mg/L,RO濃水具有高電導(dǎo)率、高COD的特點(diǎn)。濃水回用需要脫鹽處理。目前主要的脫鹽工藝是RO工藝,但濃水COD高。如果直接采用反滲透處理,反滲透膜會(huì)很快被污染,難以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。臭氧氧化可以使難降解的大分子污染物開(kāi)環(huán)、斷鏈,臭氧還可以直接將部分有機(jī)物氧化成H2O和CO2,從而起到降解有機(jī)物、降低濃水COD、制作RO系統(tǒng)的作用
2.處理過(guò)程
2.1工藝流程
原水為山東某石化廠RO濃水,處理能力為75m3/h,工藝流程如圖1所示。
從表1可以看出,現(xiàn)有RO濃水經(jīng)臭氧氧化后,再經(jīng)濃水RO處理,產(chǎn)水流入現(xiàn)有RO產(chǎn)水箱,經(jīng)現(xiàn)有RO處理后再利用,RO濃水循環(huán)使用,達(dá)到水資源循環(huán)利用,節(jié)約用水的目的。2.2臭氧化臭氧化裝置采用青島郭林臭氧設(shè)備,功率8 ~ 10kw·h/kg,臭氧產(chǎn)量15kg/h(質(zhì)量濃度≥100mg/L)。臭氧系統(tǒng)的投加控制根據(jù)接觸池的水流量和預(yù)設(shè)的臭氧投加量自動(dòng)調(diào)節(jié)臭氧的投加量,調(diào)節(jié)范圍為10% ~ 100%。臭氧接觸池的接觸時(shí)間控制在180分鐘,以保證臭氧與污水充分接觸。該系統(tǒng)采用微孔曝氣盤(pán)投加臭氧。曝氣盤(pán)安裝在接觸池的底部,但高于導(dǎo)流墻的下部位置,以防止氣泡排入反應(yīng)池。在接觸室內(nèi),被處理的水自上而下向下流動(dòng),而臭氧氣體自下而上反向流動(dòng),以達(dá)到更好的接觸效果。反應(yīng)后的臭氧尾氣被加熱破壞。臭氧氧化后的出水COD < 50m g/L .
2.3濃水反滲透裝置
反滲透膜1套,處理能力75 m3/h,由于進(jìn)水COD較高,選用寬通道陶氏抗污染反滲透膜。設(shè)計(jì)回收率為50%,膜的平均通量≤11.5 L/(m2·h)。每套反滲透配有90個(gè)膜組件,置于15個(gè)6芯壓力容器中,按一級(jí)一段平行排列。高壓泵前安裝了一個(gè)5μm的安全過(guò)濾器。在進(jìn)水中分別投加強(qiáng)化阻垢劑(投加量為5mg/L)、非氧化性殺菌劑、鹽酸(pH值調(diào)至6.5~6.8)和還原劑(防止反滲透膜氧化的NaHSO3),抑制無(wú)機(jī)鹽結(jié)垢、微生物污染,中和濃水的堿性,中和臭氧緩沖池中未完全釋放的臭氧,進(jìn)一步抑制結(jié)垢趨勢(shì),保護(hù)反滲透膜。
3.處理效應(yīng)
3.1各單元的處理效果
臭氧氧化+RO處理后的濃水水質(zhì)見(jiàn)表1。
從表1可以看出,臭氧氧化對(duì)有機(jī)物的去除效果明顯,COD去除率為53.5%,RO產(chǎn)水對(duì)離子和有機(jī)物的去除效果極為顯著,電導(dǎo)率去除率為96.2%,硬度去除率為93.5%,氯離子去除率為86.3%,COD去除率為98.0%,氨氮和濁度基本完全去除,RO產(chǎn)水指標(biāo)完全滿足RO進(jìn)水要求。
3.2有機(jī)物的去除效果
該系統(tǒng)主要通過(guò)臭氧氧化和RO系統(tǒng)去除有機(jī)物。由于濃縮水質(zhì)的復(fù)雜性,定量和定性分析比較困難。為了考察系統(tǒng)對(duì)有機(jī)物的去除效果,對(duì)濃水、臭氧氧化產(chǎn)水和濃水RO產(chǎn)水進(jìn)行了GC-MS分析,結(jié)果見(jiàn)圖2。
從圖2可以看出,濃水的色譜圖峰面積大,單峰值高,說(shuō)明有機(jī)物含量高。臭氧處理后,COD從86mg/L降至40mg/L,色譜峰面積減小,峰值減弱。由于臭氧的氧化作用,有機(jī)物會(huì)被打破,所以臭氧處理后的濃水色譜圖中會(huì)出現(xiàn)一些雜峰,而RO出水的COD為0.8mg/L,與背景離子流色譜圖相同。
3.3運(yùn)行穩(wěn)定性分析
反滲透穩(wěn)定性分析
RO進(jìn)水壓力和濃水壓力見(jiàn)圖3。
從圖3可以看出,RO系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行,為了維持一定的產(chǎn)水量,RO進(jìn)水壓力和濃水壓力都有所上升,進(jìn)水壓力從1.05MPa上升到1.25MPa,濃水壓力從0.96MPa上升到1.14MPa,但進(jìn)水壓力和濃水壓力的壓差基本穩(wěn)定在0.1MPa左右,說(shuō)明沒(méi)有結(jié)垢現(xiàn)象。壓力升高的原因可能是水中有機(jī)物含量略高,但仍在允許范圍內(nèi),不影響設(shè)備的連續(xù)運(yùn)行。當(dāng)進(jìn)水壓力繼續(xù)升至1.5MPa時(shí),考慮化學(xué)清洗,恢復(fù)膜通量。
3.3.2經(jīng)濟(jì)分析
本項(xiàng)目處理的濃水量為75m3/h,臭氧發(fā)生器功率為150kW,RO系統(tǒng)使用的水泵功率為105kW,因此耗電量為255 kW·h,如果保安過(guò)濾器的高通量濾芯使用壽命按0.5a年計(jì)算,則1年使用6個(gè)元件,RO膜元件使用壽命按5年計(jì)算,折舊按5年計(jì)算。濃水處理的運(yùn)行費(fèi)用見(jiàn)表2。
從表2可以看出,濃水處理的成本約為3.09元/t,其中電費(fèi)和換膜費(fèi)用占了很大比重??梢?jiàn),保持良好穩(wěn)定的運(yùn)行環(huán)境,減少膜污染,延長(zhǎng)膜使用壽命,可以進(jìn)一步降低成本。
4.結(jié)論
大規(guī)模連續(xù)運(yùn)行表明,對(duì)于經(jīng)過(guò)一級(jí)RO處理的石化廢水濃水,采用臭氧+濃水RO處理工藝,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,濃水RO對(duì)離子和有機(jī)物的去除效果非常顯著,電導(dǎo)率去除率為96.2%,硬度去除率為93.5%,氯離子去除率為86.3%,COD去除率為98.0%,氨氮和濁度基本完全去除,反滲透產(chǎn)水回注到現(xiàn)有處理中。達(dá)到水資源循環(huán)利用的目的。(來(lái)源:中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院有限公司、中石油吉林石化公司染料廠、天津市規(guī)劃和自然資源局津南分局)
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